Die in Hagen-Hohenlimburg ansässige HEERMANN GmbH ist ein Spezialist für lackierte Drähte und Litzen aus Kupfer. Besondere Fertigungskompetenzen bestehen in der Oberflächenbeschichtung und Litzenfertigung.
Die langjährige Erfahrung und das hohe Qualitätsniveau werden von Weiterverarbeitern im Automotive-Bereich wie auch in der Elektro- und Elektronikindustrie genutzt. Ebenso werden kundenindividuelle Entwicklungsprojekte unterstützend begleitet. Die Unternehmensgröße ermöglicht eine schnelle und flexible Fertigung auch von variablen Losgrößen.
In der Vergangenheit lagen die Herausforderungen vor allem im starken Kostendruck, bedingt durch ein wettbewerbsintensives Marktumfeld und die Energiepreisentwicklung. Zudem steigt der Anspruch des Marktes an die Variantenvielfalt und Qualität der Produkte. Diese Faktoren machen die Herstellkostenkalkulation schwierig und führen in der Fertigung oft zu hohen Materialverlusten.
Zur Lösung dieser Herausforderungen nutzte die HEERMANN GmbH im Rahmen der Ressourceneffizienzberatung der Effizienz-Agentur NRW die Methodik der Ressourcenkostenrechnung. Beratungspartner im geförderten Projekt war die quadrakom Unternehmensberatungsgesellschaft aus Menden.
Die detaillierte Aufnahme und Analyse der Prozesse im Unternehmen führten zu der Erkenntnis, dass eine Restrukturierung der kaufmännischen Bewertung einzelner Prozessschritte hinsichtlich ihrer Wertschöpfung erforderlich war.
Der kaufmännischen Bewertung kommt eine Schlüsselrolle zu, da hier die detaillierten Herstellkosten für die unterschiedlich konfigurierten Produkte und Aufträge erfasst und transparent gemacht werden.
Basierend auf den Analyseergebnissen wurden die Planungsprozesse angepasst. Dies ermöglichte eine Optimierung der Fertigungsabfolgen im Betrieb, was unter anderem zu einer signifikanten Reduzierung der Rüstzeiten
führte. Die Senkung des Anfahrausschusses und des Energieverbrauchs war eine direkte Folge dieser Maßnahmen.
Die gewonnene Kostentransparenz unterstützte die HEERMANN GmbH auch bei der Entscheidung, Einbrennöfen an mehreren Maschinen zu ersetzen und einige Drahtziehmaschinen auszutauschen. Dies führte zu einer maßgeblichen Senkung des spezifischen Energieeinsatzes.
Während der Umsetzung der produktions- und IT-technischen Maßnahmen, erhielt das Team Schulungen zu den Bedienprozessen, was zu einer nachhaltigen Anpassung der Prozesslandschaft führte.
Neben der Reduzierung der Ressourcenverbräuche und der Vermeidung von Treibhausgasemissionen konnte die HEERMANN GmbH weitere finanzielle Einsparungen in Höhe von ca. 110.000 Euro realisieren.
Einsparungen im Überblick | |
Blankdraht (Kupfer) | 81 t/a |
Lack | 10 t/a |
Elektrische Arbeit | 703.000 kWh/a |
CO2-Äquivalente | 702 t/a |